高电压低电压是什么原因(UHV DC线路故障引起系统环流事故分析)
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2023-10-27 06:41:54

国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国网新疆电力有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、南京南瑞继保电气有限公司的研究人员杨帅、牛征、张弛、张庆武、南东亮,在2022年第2期 《电气技术》 上撰文,描述了一起特殊的直流线路故障,故障时故障极产生系统环流,导致非故障极停运,造成输送功率损失。针对该事故,本文分析故障原因,提出消除环流的应对措施,以避免再次发生同类故障时造成非故障极停运,为换流站直流线路故障产生环流时避免全站停运提供借鉴。

1000千伏UHV输电线路

我国能源资源和能源中心呈逆向分布,所需能源资源需要大规模长距离流动。特高压直流工程作为主要的能源输送渠道,发挥着重要的作用。近年来,随着特高压直流输电工程的增多,故障数量也在增加。如何减少高压直流输电工程的故障次数,减少换流站关闭次数,提高高压直流输电工程的能量传输和利用率,是目前特高压直流工程面临的主要问题之一。

摘要:介绍了UHV DC线路故障的故障过程,分析了故障产生的原因,并分析了DC线路故障后系统环流的原因,采取了相应的措施,保证了非故障极的正常运行,为今后类似故障的处理提供了借鉴。

2021年010-10月10日15336049时,邵琪DC I极直流线路故障,电压突变保护和行波保护动作,I极原电压重启两次,但均因DC线路欠压保护动作失败,I极闭锁。随后,极高端阀组自动重启,重启后DC欠压保护动作,极高端阀组闭锁。锁定后,祁连站I极出现600A环流,韶山站I极出现960A环流。为消除I极环流,韶山站按指示正常封锁邵琪直流II极,隔离I极,18336023再次解锁II极。

1故障概述

邵琪项目中,DC线重启策略为双极运行,输送功率大于2000MW,原电压重启两次,不降压重启。本次故障前祁连站输电功率为2160MW,故岐山DC故障过程可分为三个阶段,即一极DC线故障原始电压重启阶段、高端阀组重启阶段、一极环流形成及处理阶段。具体如下。

2.1极直流线路故障原压重启阶段

一极DC线故障后,共模822kV,差模556kV,电压突变1527kV,差模整定为460kV,共模整定为550kV,电压突变整定为1248kV。行波保护和电压突变保护均正确动作。主要事件记录见表1,行波和电压突变保护的动作波形分别见图1和图2。

表1重大事件记录1

图1行波保护动作波形

从图1和图2可以看出,保护动作后,I极第一次重新启动原电压,高低端阀组触发角快速偏移。去电离150ms后,触发角逐渐减小,DC电压在达到482kV后再次下降。DC线欠压保护动作,重启失败。主要事件记录如表2所示,DC线路欠压保护第一个触发波形如图3所示。

图2电压突变保护动作波形

表2重大事件记录2

图3欠压保护首次触发记录波形。

随后,极I第二次重启原电压,高低端阀组触发角快速偏移。去电离200ms后,触发角逐渐减小,DC电压升至759kV后再次下降。DC线欠压保护再次动作,重启失败,I极被闭锁。主要事件记录如表3所示,DC线欠压保护第二次触发记录波形如图4所示。全线故障和重启过程的波形如图5所示。

表3重大事件记录3

图4欠压保护第二次触发记录波形。

2.2高端阀组再启动阶段

为了充分利用特高压直流的双十二脉串联特性,国家电网公司提出了& quot穿墙套管故障或线路故障后自动重启高端阀组& quot变极停运为阀组停运,有效提高了特高压直流运行的可靠性和利用率。2015年,这一战略在UHV实施

邵琪DC极I线故障后高端阀组自动重启功能正确动作,进行了低端阀组隔离、高端阀组连接、极连接、高端阀组解锁的顺序控制操作。高端阀组解锁后,DC欠压保护检测到极母线电压UDL不超过120kV,延时2s,满足DC欠压保护动作条件。极高端阀组闭锁,同时极高端阀组旁路开关合上(此时DC线欠压保护功能未投入,与本次保护动作后果不同,DC欠压保护动作后果未隔离)。高端阀组自动重启波形如图6所示,主要事件记录如表4所示。

图6高端阀组自动重启波形

2.3极环流形成及处理阶段

I极高端阀组锁定,旁路开关闭合后,I极仍处于极连接状态。极的电流被大地回线和极线分流,在邵琪直流极有环流。由于线路故障一直存在,线路故障点一直有360A左右的分流,所以祁连站和韶山站的极母线电流IDL分别为600A和960A。循环分布如图7所示。

邵琪DC一极高端阀组锁死后出现

2故障过程

循环。为了消除环流,锁闭极,隔离极,1833602。

3重新解锁极Ⅱ。

3.1中性母线开关开断能力介绍

国内在运换流站的中性母线开关(neutralbusswitch,NBS)最大转换能力除葛南工程外,其他各站NBS均具备较强的开断直流电流的能力,故在停运的单极出现环流时,可以尝试通过拉开NBS来消除环流。


表4主要事件记录4


图7祁韶直流极Ⅰ环流分布

3.2NBS开断环流应用案例

2020年某日16:58:28,金华站完成极Ⅱ带线路开路试验,处于极连接状态。在宾金直流极Ⅰ低端阀组解锁运行的前提下,17:07:24宜宾站合上极Ⅱ极母线刀开关,宾金直流极Ⅰ极Ⅱ形成闭合回路,极Ⅰ直流电流经接地极线路和极Ⅱ极线并联后分流,后台显示该时刻极Ⅰ极母线电流3000A,极Ⅱ极母线电流631A。18:00:54金华站向国调申请拉开极ⅡNBS开关,极Ⅱ分流消失。实践证明可以通过拉开NBS来消除环流。

3.3中性母线开关保护、故障逻辑介绍

NBS配有中性母线开关保护(neutralbusswitchprotection,NBSP),该保护共分两段,当NBS分位信号满足时,若NBS内置光CT电流采样值>75A,Ⅰ段保护延时50ms动作。若电流IDNE采样值>75A,Ⅱ段保护延时250ms动作。两段保护动作结果均为重合NBS,同时执行中性母线开关故障(neutralbusswitchfailure,NBSF)程序。

NBSF的动作策略为分NBS时,由于故障,NBS无法分开,此时NBSP动作,重合NBS,同时合站内接地极中性母线接地开关(neuralbusgroundingswitch,NBGS),之后分大地回线、金属回线转换刀开关,经过5s延时后,分NBS,分NBGS。

本次故障中若NBSF动作会有两种结果:一种是按照策略正常进行,最后将故障极隔离,不影响非故障极正常运行;第二种是在合NBGS后,此时为单极大地回线运行方式,站内接地极会流过较大的分流,当电流IDGND采样值>200A时,站接地过电流保护延时2s便会动作,闭锁运行极。

因此,NBS若未能成功断开环流,则存在停电范围扩大的风险,应按要求对NBS开展检修工作,保证其状态正常。

4结论

针对类似祁韶直流本次故障中采取的环流隔离措施,提出以下建议:

1)除葛南工程外,其余各站NBS具备较强的开断直流电流的能力,当停运极出现环流时,可以尝试通过拉开停运极NBS来消除环流。

2)考虑在直流低电压保护动作后果中增加极隔离命令,直流低电压保护动作后,闭锁极并启动极隔离顺控,避免故障极出现环流。

3)在新工程中建议增加NBS拉断环流的试验。

本文编自2022年第2期《电气技术》,论文标题为“特高压直流线路故障产生系统环流的事故分析”,作者为杨帅、牛征等。

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